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    2020年首次合理化建议评审交流会

    2020-10-09 18:31 作者:公司工会 来源: 浏览: 我要评论 (条) 字号:

    摘要:背 景

           今年上半年,在公司合理化建议活动开展过程中,工会与制造工程部从活动形式和内容上有了进一步的改进和创新。

            形式上,在2019年起推进“合理化建议排行榜”的基础上对合理化建议活动数据统计口径进行了全方位的升级,主要根据各单位的不同情况分成了制造单位和业务部室两大板块,并根据“精益云APP”以及传统纸质版两种方式进行提交、申报;内容上我们立足于企业“四个意识”提升的实际情况,紧紧围绕“提高生产效率、提高产品质量、降低制造成本、降低物料消耗、优化加工工艺、优化现场环境……”等重点工作,对每个季度建议征集确定了不同的主题,进一步调动广大员工参与这一活动的热情。

           活动成效上,今年1~8月,公司共征集各类合理化建议33908条,同比增加282.32%,人均建议条数达到6.53条,同比增加308.13%,较去年同期有了大幅度的增长, 但从后台分析可以看出,合理化建议的整体质量还有待于进一步提高,为了促进各部门员工在合理化建议上提案的质量,公司工会将与制造工程部一起推行合理化建议质量提升方案,具体将从各单位精益云中合理化建议项目甄选出优秀项目,再进行集中评比。

           9月17日,2020年首次合理化建议评审交流会在DCT工厂208会议室召开。各制造单位(纳入精益云系统的)合理化建议联络员对所在部门月度优秀合理化建议进行介绍和交流,并对这些优秀建议项目从创新性、推广性和经济性三个维度进行了评比打分,最终的项目得分将以积分形式作为公司年度优秀合理化建议项目和合理化建议标兵的评比依据。

    AUT

    优秀项目展示

    1.DCT工厂——DM21总装线密封圈工装优化

            DM21条线中的MA030工位在装配两种弹性密封圈时,需要工人师傅采取徒手压装的方式来完成密封圈的压装,该过程存在如下问题:  1、密封圈体积较小,多次来回抓取过程中易掉落;  2、密封圈压装位较低且周围存在障碍,徒手压装较为繁琐;  3、徒手压装时用手在密封圈周向施力将密封圈压装到位,劳动强度大,压配效率低。

            针对上述问题,设计了用于此工位两类密封圈压装的压配工装,在降低工人师傅劳动强度的同时,提升了装配节拍

    2.锻压工厂——驻车齿轮翻修

           锻压工厂温锻组-2500T岗位,3#和4#上面冲头,磨损后更换下来的冲头裂纹深度为2-3mm,报废造成了较大的浪费。工段提出了对二、三、四工位上模平面向上车2~3cm,修复后重复使用,从而降低模具成本。

    改善

    改善

    3.山东上汽——TS11装配EOL校验台节拍优化

           问题发现及原因分析:TS11装配线EOL校验台节拍由两部分组成:测试程序时间和装卸夹时间。五台EOL校验台装卸夹平均时间为51.7秒,通过秒表对作业时间进行测量、分析,制作工数测定表发现装卸夹过程中止挡器放行存在等待浪费

           改善措施:优化装卸夹放行程序,上一台总成测试完止挡器放行时,同时下一台待测试总成止挡器放行进入,减少因止挡器放行不同步造成的等待时间。 

           效果描述:改善后装卸夹时间由51.7秒优化到46.1秒,EOL节拍优化5.6秒,双班产能提升12台,年节约资金8.7万元。

    (责任编辑:环球精益网)
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